當前位置:首頁>>新聞中心>>技術文章 ? 高溫抽氣式氧化鋯分析儀在工業(yè)窯爐燃燒控制過程中的應用及意義
文案編輯:宜昌盛達科技有限公司 閱讀量:108 次 發(fā)表時間:2025-11-21 09:23:58
在工業(yè)窯爐燃燒控制過程中,通??梢罁煔庵械囊谎趸肌⒍趸蓟蜓鯕獾葏颠M行調節(jié)。其中,采用氧化鋯氧分析儀對爐氣或煙氣中的氧含量進行監(jiān)測,被廣泛認為是當前理想的技術路徑。該分析儀具備響應速度快、測量精度高、結構簡單以及維護量小等顯著優(yōu)勢,因此在各類氧含量監(jiān)測手段中表現尤為突出。
據統(tǒng)計,我國目前擁有各類大、中、小型鍋爐約22萬臺,年煤炭消耗量達兩億噸。由于長期以來缺乏穩(wěn)定可靠的檢測儀表,加之運行操作水平有限,導致能源使用效率不高,存在較大的節(jié)能潛力。僅就工業(yè)鍋爐領域而言,若能全面推廣先進的節(jié)能監(jiān)測儀表,預計每年可實現節(jié)約2000萬至3000萬噸標準煤。
目前,國內應用氧化鋯分析儀監(jiān)測煙氣氧含量已有多年歷史,普遍采用直插式結構,適用于800℃以下的煙氣環(huán)境。然而,在冶金行業(yè)中,均熱爐、加熱爐及隧道窯等設備的爐氣溫度通常高于1000℃,常規(guī)直插式氧化鋯分析儀在此類高溫工況下運行效果并不理想。
在超過1000℃的高溫環(huán)境中,各類物理與化學反應極為劇烈,加之煙氣中含有大量塵埃、酸霧及水汽等成分,對檢測儀表的長期穩(wěn)定性構成嚴峻挑戰(zhàn)。為此,近年來逐漸轉向采用抽氣式方案,即通過預處理系統(tǒng)抽取爐氣或煙氣,再送入氧化鋯檢測單元進行分析。
針對冶金企業(yè)高溫爐氣的特點,為規(guī)避強腐蝕性氣氛對儀表的損害,抽氣式結構成為一種有效解決方案。為克服傳統(tǒng)抽氣方式存在的響應滯后與管路堵塞等問題,新型設計采用了小型化檢測器,結構緊湊,便于貼近爐壁安裝,從而大幅縮短取樣管路長度。在結構設計上充分考慮維護便捷性,使系統(tǒng)在短管路與分流技術的配合下,響應時間可縮短至約5秒,滿足自動化控制系統(tǒng)對實時性的要求。

在高溫與強腐蝕環(huán)境下,鉑電極易受污染和腐蝕。電子探針分析顯示,受損電極表面附著硫、砷及氧等元素,導致其功能失效。同時,有害物質會與氧化鋯管發(fā)生作用,通過滲透與擴散影響其電化學性能,并引入附加化學電勢,造成儀表零點漂移與氧量讀數失準。通過引入涂層保護技術,將鉑電極與鋯管封裝為埋層結構,有效阻隔有害物質的直接接觸,顯著延長鋯管使用壽命,進而提升氧分析儀的穩(wěn)定性與可靠性,降低維護頻次。涂層工藝的應用,使得氧化鋯氧分析儀在高溫工況下的綜合性能得到顯著提升。
經濟效益與社會效益分析表明,采用氧化鋯氧分析儀進行精確控氧具有多重積極影響:
在能源節(jié)約方面,將煙氣氧含量控制在約2%的水平,均熱段在1320℃保溫時,煤氣消耗量通常為300–400立方米/小時。而當氧含量上升至5%–8%時,煤氣消耗量將增至500立方米/小時左右,相當于額外浪費約20%的燃料。綜合考慮爐型結構與風機性能等因素,實現5%的煤氣節(jié)約量具備技術可行性。以10座爐坑為例,全年累計可節(jié)約6000噸標準煤,折合燃料費用約20萬元。
在降低鐵損方面,氧含量控制在2%以內時,生成的氧化鐵皮厚度約為2.5–3毫米;而當氧量升至5%–8%時,氧化鐵皮厚度增至3–5毫米,增幅達三分之一以上。對于一個年處理量百萬噸級的初軋廠,實施低氧燃燒可因減少鐵損而增產鋼材數千噸,經濟效益超過百萬元。
在環(huán)境保護方面,低氧燃燒有助于降低污染物排放。燃料過量時會產生一氧化碳逸散,而空氣過量時,高溫下氮與氧反應生成氮氧化物。這兩類物質均對人體健康有害。通過精確控制氧含量,可從源頭上減少其生成量,減輕對環(huán)境的影響。
本文關鍵詞:氧化鋯分析儀,氧量分析儀
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