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氧化鋯分析儀:鋼廠熱風(fēng)爐高效燃燒的“智慧之眼”

在大型鋼鐵企業(yè)高爐運(yùn)行中,熱風(fēng)爐作為提供高溫?zé)犸L(fēng)的核心設(shè)備,其燃燒效率直接關(guān)系著能源成本與環(huán)境排放。然而長(zhǎng)久以來(lái),熱風(fēng)爐燃燒控制面臨著一個(gè)關(guān)鍵難題:如何實(shí)時(shí)準(zhǔn)確掌握爐膛內(nèi)的燃燒狀態(tài)?

傳統(tǒng)控制系統(tǒng)采用煤氣量與空氣量的理論配比值作為調(diào)節(jié)參數(shù),但在多變的工況條件下,操作人員難以動(dòng)態(tài)維持理想空燃比。這導(dǎo)致燃燒效率低下,能源浪費(fèi)嚴(yán)重,煙氣污染物排放增加。直至氧化鋯氧分析儀的出現(xiàn),為熱風(fēng)爐裝上了“智慧之眼”,讓不可見的燃燒過(guò)程變得透明可控。

熱風(fēng)爐燃燒控制的困境

鋼廠熱風(fēng)爐起初設(shè)計(jì)的燃燒控制系統(tǒng),大多采用煤氣量和空氣量的理論燃燒配比值作為主調(diào)節(jié)參數(shù)。但在實(shí)際生產(chǎn)中,煤氣熱值波動(dòng)、壓力變化、閥門特性差異等多重因素疊加,使操作人員很難將煤氣量和空氣量保持在理想配比狀態(tài)。

這種“盲調(diào)”模式導(dǎo)致控制效果低下,熱風(fēng)爐燃燒效率遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)值。空氣過(guò)?;虿蛔愕默F(xiàn)象交替發(fā)生:當(dāng)空氣量過(guò)大時(shí),多余空氣不參與燃燒卻帶走大量熱量;當(dāng)空氣量不足時(shí),燃料無(wú)法充分燃燒,產(chǎn)生大量一氧化碳等污染物。

據(jù)熱工測(cè)試數(shù)據(jù),僅因空燃比失調(diào)導(dǎo)致的能源損失就占熱風(fēng)爐總能耗的8%-15%。這不僅增加生產(chǎn)成本,更與綠色鋼鐵的發(fā)展目標(biāo)背道而馳。

在熱風(fēng)爐應(yīng)用中,氧化鋯探頭直接插入煙道,其內(nèi)側(cè)暴露于空氣,外側(cè)接觸高溫?zé)煔?。氧濃度差轉(zhuǎn)化為電信號(hào),經(jīng)變送器處理后實(shí)時(shí)輸出氧含量百分比。

氧化鋯分析儀

系統(tǒng)輸出4-20mA標(biāo)準(zhǔn)信號(hào)傳輸至主控室,結(jié)合PLC實(shí)現(xiàn)“固定煤氣量,調(diào)節(jié)空氣量”的自動(dòng)控制策略。當(dāng)氧含量高于設(shè)定值,自動(dòng)調(diào)小助燃空氣閥;當(dāng)氧含量低于設(shè)定值,則增加鼓風(fēng)量。

氧化鋯分析儀安裝后,熱風(fēng)爐氧含量控制精度達(dá)到±0.1%。這為操作人員提供了準(zhǔn)確的量化調(diào)節(jié)依據(jù)。

熱效率提升:通過(guò)將煙氣氧含量穩(wěn)定控制在1.2%-1.8%理想?yún)^(qū)間,排煙熱損失降低35%,熱效率提高3%-5%。

燃料節(jié)約:氧含量每降低1%,煤氣消耗減少1%-3%,單座熱風(fēng)爐年節(jié)約煤氣價(jià)值超百萬(wàn)元。

減排效果:低氧燃燒抑制NOx生成,同時(shí)減少不完全燃燒產(chǎn)生的CO,煙氣污染物總量下降15%-25%。


本文關(guān)鍵詞:氧化鋯分析儀,氧量分析儀

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